活性石灰是燒結的有效的強化劑,是煉鋼生產的優良的造渣劑。馬鋼于1972年開始回轉窯活性石灰的生產和應用技術的研究,1974年完成了試驗研究工作,1982年建成了我國前列條自行研究設計、國內制造設備的回轉窯法焙燒活性石灰新工藝流程線。
三年多的生產實踐表明,該工藝先進,運行可靠,為國內回轉窯焙燒活性石灰提供了新經驗,該工藝流程配置緊湊、合理、廠址選擇、原料制備、冷卻與整粒、成品輸送、環境保護及余熱利用等方面都有新的突破,工藝環節少,設備制作容易,投資省,適合我國國情,宜于推廣應用,石灰質量好,達到國內外先進水平,資源得到綜合利用,余熱充分回收,與武鋼引進設備相比,年經濟效益大達522萬元。
該工藝與國內豎窯及引進的回轉窯焙燒石灰系統相比,其特點是:將石灰焙燒系統建在燒結廠,使石灰原料制備系統與燒結溶劑系統有機結合,大幅度地降低了投資,資源得到綜合利用,環境效益好,經加工后的入窯料,粒級合理而均勻,采用混合煤氣中溫焙燒,達到優質高產,成品的冷卻,篩分整粒在一個筒體內進行;供煉鋼和燒結用的兩種粒級的成品共用一等輸送線,簡化了工藝流程,用石灰石破碎取代生石灰破碎,避免了二次揚塵,用風力輸送取代了常規的機械輸送,采用大型旋風顆粒除塵,選用余熱鍋爐回收余熱,解決了燒結使用的蒸汽。
建設與生產實踐表明:
1、該工藝簡化,設備易于制作,無特殊材質要求。投資省,其基建投資為70元/噸石灰,產品成本低,約56元/噸石灰。
2、石灰質量好。活性度可達370~400ml,生燒、過燒率為1~4%:煉鋼用石灰(小于5毫米)含粉率小于3%。
3、熱效率較高。煙氣排放溫度低于200攝氏度。
4、經濟效益高。石灰單位成本比武鋼的引進設備80.32元/噸石灰,按年產活性石灰6.5萬噸計算,一年的經濟效益可達到522萬元。將活性石灰用于燒結,可增產25~30%,用于煉鋼生產可降低成本6~10元/噸鋼。
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