經(jīng)過長時間的分析球磨機的生產(chǎn)過程,了解到其內(nèi)部的供油系統(tǒng)在經(jīng)過改善后的運轉(zhuǎn)對生產(chǎn)非常有利。具體方案為:a、使用油泵直接供油式,保留原來保護(hù)系統(tǒng)利用雙系統(tǒng)運行,以達(dá)到萬無一失。b、去掉原供油管道上的縮孔,同時更換球磨機淋油器蓋板。c、安裝LYY-8A型潤滑油流量傳感器,連接上下油管道,基本操作如圖,相關(guān)信號可以經(jīng)過電纜連接到中控室或是粉磨車間。
在對球磨機潤滑系統(tǒng)的改造中,實施了動態(tài)試驗,也就是模擬油流量試驗,球磨機靜態(tài)油流量測量,球磨機正常運轉(zhuǎn)情況下油流量測量,磨機靜態(tài)情況下油量低于預(yù)定值時的報警、停磨試驗,改造后保護(hù)系統(tǒng)參數(shù)測試等。實驗表明,改造達(dá)到了預(yù)期效果。并對油流量檢測保護(hù)系統(tǒng)設(shè)置了定值。
經(jīng)過改造后的球磨機,在實際運行中,曾有過報警現(xiàn)象,經(jīng)過分析,主要是由于氣溫驟降,有年度隨之增大,輸油管阻增大,在保持閥門開度不變條件下,下油量必定會減少,但此時供油泵站出口管壓并不減小,還略有增加,因此“接點壓力表”報警系統(tǒng)不會運作。也足以證明了LYY-8A型潤滑油流量傳感器的穩(wěn)定工作性能,既檢測率油流量的準(zhǔn)確又解決了球磨機的瓦峰漏油還消除了事故隱患,實現(xiàn)了球磨機生產(chǎn)中的較高經(jīng)濟(jì)效益。
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